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O形圈做为应用普遍的密封件,假如材料种类恰当,能够满足各种物质和各种运动要求的规定,那如果操作方法不当,会导致直动式煤气电磁阀密封无效。故障发生后,从人、机、料、法、环五个方面查找原因,分析导致密封无效和O形圈被吹出,一般有以下几点状况:
(1)0形圈沟槽规格偏差,使O形圈安装后压缩变形量不足而影响其密封能力,一般动密封过盈量保持在10%
~15%,压缩比保持在70%上下,静密封过盈量保持在15%~25%,压缩比保持在80%上下;另一方面,沟槽深层不足则会导致O形圈受外力较大时脱槽冲出;
(2)0形圈的公称尺寸和实际安装尺寸相差太大,促使0形圈在拉申后截面尺寸缩小的情况下工作,导致压缩量不足而产生泄露;
(3)设计2W黄铜常闭电磁阀时安装O形圈的进口导向处务必倒圆角光滑衔接,不然O形圈易刮伤也会导致泄露;
(4)轴向密封尽量避免挑选180°分模面的O形圈,不然可能会让分模面处在密封带上而引起泄露;
(5)挑选O形圈时一定要考虑与介质相容性,以防O形圈材料被工作介质腐蚀导致密封无效。
此外,沟槽和密封面的粗糙度也会影响O形圈的密封效果。
对故障闸阀开展分解,见到O形圈无损坏状况。查看设计图及加工过程质量控制发觉,先导膜片电磁阀杆安装处设计有倒角确定未对O形圈导致刮伤,且O形圈的分模面为180分模。规定阀杆沟槽及阀体锥面光滑度为Ra0.8,仪器测量满足设计要求,为清除这一故障,将阀杆沟槽粗糙度加严为Ra0.4,并研磨阀体内锥至Ra0.4,重新装配后进行实验,商品并未密封,继续上升入口压力至10MPa时,O形圈飞出,难题未解决。随后适度增加O形圈沟槽深层,重新装配开展实验,O形圈吹出问题改进,但商品难以实现密封。根据系列分析表明,此密封结构设计不科学,难以保证合理过盈量的情形下完成密封,因此,对设计结构开展变更。